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1事故簡介 2018年4月,湖南省某金礦2號斜井發(fā)生一起提升鋼絲繩斷繩事故,事故由提升絞車牽引3輛重載礦車從井口變坡點附近斜坡上下放時,礦車底盤被斜坡上地滾裝置卡住不動,絞車
1事故簡介
2018年4月,湖南省某金礦2號斜井發(fā)生一起提升鋼絲繩斷繩事故,事故由提升絞車牽引3輛重載礦車從井口變坡點附近斜坡上下放時,礦車底盤被斜坡上地滾裝置卡住不動,絞車司機(jī)繼續(xù)放繩情況下井口信號工發(fā)出急停信號,提升絞車司機(jī)立即停止下放鋼絲繩,幾秒鐘后突然出現(xiàn)礦車自由下行在強(qiáng)大的沖擊力作用下致使鋼絲繩出現(xiàn)斷繩,礦車在重力作用下急速下行并撞毀井筒內(nèi)設(shè)備設(shè)施,造成較大的運(yùn)輸安全事故。
2事故鋼絲繩的取樣及現(xiàn)場相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集
現(xiàn)場對斜井相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行測量記錄,對提升絞車相關(guān)參數(shù)和發(fā)生事故時的運(yùn)行數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集。在事故現(xiàn)場未遭到破壞的情況下,對事故鋼絲繩斷繩處的兩個繩頭進(jìn)行取樣,帶回試驗室進(jìn)行力學(xué)性能檢測檢驗。
3事故鋼絲繩樣品檢驗
3.1樣品外觀檢查
斷繩處繩頭部位:①鋼絲繩表面磨損嚴(yán)重,一個捻距內(nèi)出現(xiàn)多根鋼絲斷絲。②斷口部位鋼絲繩繩蕊缺油,鋼絲存在嚴(yán)重的銹蝕問題。
3.2折股制樣鋼絲外觀檢查制樣過程中發(fā)現(xiàn)折股鋼絲存在銹蝕嚴(yán)重和磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象,部分鋼絲的最薄處甚至達(dá)到用手一掰就斷的程度。
3.3拆股鋼絲力學(xué)性能檢驗依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗項目和方法對鋼絲進(jìn)行力學(xué)
3.4事故鋼絲繩檢驗結(jié)果綜合判定根據(jù)以上外觀檢查和實驗室檢驗結(jié)果,得知事故發(fā)生前鋼絲繩的結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能已發(fā)生嚴(yán)重變化,抗拉強(qiáng)度和韌性已嚴(yán)重下降,整根鋼絲繩中鋼絲均為不合格鋼絲,不合格鋼絲的斷面積與鋼絲總斷面積之比達(dá)到100%,綜合判定為不合格。
4事故鋼絲繩所受沖擊力計算
根據(jù)現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)和收集資料:斷繩事故發(fā)生之前,事故鋼絲繩牽引3輛重載礦車下行,事故發(fā)生后,斷繩點到井口變坡點位置距離為7m(斷繩點靠近礦車與鋼絲繩的連接端)。
距離井口變坡點7m位置鋼絲繩所受沖擊力計算:斜坡角度0=28°;斜坡長度L=260m;滿載礦車質(zhì)量m~1950kg×3=5850kg;鋼絲繩與地滾、地面接觸面間的運(yùn)動阻力系數(shù)f,取
0.15;礦車與鋼軌接觸面間的運(yùn)動阻力系數(shù)f2,取0.01;鋼絲繩單位長度質(zhì)量;p=2.17kg/m;斷繩點至井口變坡點距離L1=7m;斷繩點至滾筒距離L2=40m;鋼絲繩中鋼絲總斷面積S=195.72mm2;
由以上計算數(shù)據(jù)可知,事故鋼絲繩的安全系數(shù)低于《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》對提升鋼絲繩的要求,無法滿足該斜井提升任務(wù)的要求。
6事故原因
①斜井井口變坡點位置地滾安裝不合理,致使礦車運(yùn)行至該位置時底盤被地滾卡住而引起鋼絲繩出現(xiàn)松繩現(xiàn)象。②事故鋼絲繩缺少日常維護(hù)保養(yǎng)?,F(xiàn)場調(diào)取該鋼絲繩的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄本,發(fā)現(xiàn)記錄本上無相關(guān)記錄,后向礦方相關(guān)人員詢問得知,礦方制定有鋼絲繩的定期維護(hù)保養(yǎng)制度,但該制度并未執(zhí)行到位,鋼絲繩長期缺少維護(hù)保養(yǎng)。由于該原因事故鋼絲繩存在嚴(yán)重銹蝕、嚴(yán)重磨損、嚴(yán)重斷絲等缺陷,鋼絲繩的結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能發(fā)生嚴(yán)重變化,致使抗拉強(qiáng)度和韌性嚴(yán)重下降,鋼絲繩無法承受外部沖擊力而最終導(dǎo)致鋼絲繩發(fā)生斷繩事故。③查閱礦方提供的鋼絲繩日常檢查記錄,發(fā)現(xiàn)部分檢查項目無記錄和記錄內(nèi)容與實際不符,存在項目漏檢和檢查數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象,致使礦方不能實時掌握鋼絲繩的真實現(xiàn)狀。④設(shè)備設(shè)施日常安全管理不到位,對鋼絲繩的定期安全檢測檢驗意識不強(qiáng)?!督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》
明確要求礦方應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的檢測檢驗機(jī)構(gòu)按規(guī)定的檢驗周期對使用中的鋼絲繩進(jìn)行檢驗,事故鋼絲繩最近一次的定期檢驗時間(2017年3月)至事故發(fā)生時已有13個月,超過規(guī)程要求的半年時間。
7事故教訓(xùn)
①斜坡上的地滾安裝不合理,將給礦車的安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重的影響。②鋼絲繩如得不到及時的維護(hù)保養(yǎng),必將導(dǎo)致鋼絲繩的安全性能出現(xiàn)嚴(yán)重下降。③鋼絲繩的日常檢查工作如果敷衍了事,肯定不能及時發(fā)現(xiàn)鋼絲繩存在的安全隱患。④不按規(guī)程要求的檢驗周期委托檢驗單位對鋼絲繩進(jìn)行定期檢驗,礦山企業(yè)將無法實時了解到鋼絲繩的安全性能。
8預(yù)防對策
(1)對井口變坡點處地滾重新進(jìn)行合理安裝,在以后的生產(chǎn)運(yùn)行過程中對其做好日常維護(hù)保養(yǎng)和檢查工作,如發(fā)現(xiàn)其存在任何故障和安全隱患,應(yīng)及時對其進(jìn)行修復(fù)或更換。
(2)對使用中鋼絲繩加大日常維護(hù)保養(yǎng)、日常檢查和定期檢測檢驗工作的力度。根據(jù)提升任務(wù)的要求和現(xiàn)場環(huán)境的實際情況定期給鋼絲繩加注潤滑油,以確保鋼絲繩一直處于良好的潤滑狀態(tài)。加強(qiáng)日常檢查工作,對檢查項目的結(jié)果做好詳細(xì)的記錄,以實時了解鋼絲繩的使用現(xiàn)狀,如發(fā)現(xiàn)鋼絲繩存在超過《金屬非金屬礦山礦山安全規(guī)程》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全隱患,應(yīng)及時予以解決,必要時應(yīng)對不符合要求的鋼絲繩進(jìn)行更換。同時按規(guī)程要求委托有相應(yīng)資質(zhì)的檢測檢驗機(jī)構(gòu)按規(guī)定的檢驗周期對使用中的鋼絲繩進(jìn)行檢驗,以了解其是否處于安全可用狀態(tài),如鋼絲繩檢驗結(jié)果為不合格,應(yīng)及時對其進(jìn)行更換。
(3)通過各種方式的技能培訓(xùn)和安全知識講座進(jìn)一步提升企業(yè)員工的生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)意識。以使各崗位員工能做到技能熟練,操作得當(dāng),安全到位。
(4)購置鋼絲繩在線無損檢測儀器,以便企業(yè)能實時對鋼絲繩進(jìn)行檢測,實時掌握鋼絲繩的現(xiàn)狀,為判定鋼絲繩能否繼續(xù)使用提供真實、可靠的依據(jù)。
(5)企業(yè)各級管理部門進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理工作,對設(shè)備操作人員的操作方式和安全注意事項、對現(xiàn)場工作人員的安全行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的任何違規(guī)操作的現(xiàn)象,要做到有違必糾。